5號機組供熱切缸改造項目是托克托發電公司2024年能源保障工作的重中之重。供熱改造通過技術創新提升機組運行效率,增強供熱能力,改造核心在于改造原有的低效汽輪機缸體,引入可調節進汽大小的閥門管道,實現熱能的高效轉換與傳輸。改造項目需完成基礎打孔植筋500多個、管道安裝焊接鋪設400多米、旁路安裝定位等多個項目。
5號機供熱切缸項目為期50多天,項目人員面臨著時間緊、任務重、設備多等多重挑戰,在此項目中膨脹節管道安裝焊接著實是個不小的考驗。
這天下午,該公司設備部汽機專業點檢員盧鵬宇在圖紙上不停計算著,眉頭緊鎖。
設備部汽機專業高級點檢員王統看到后詢問:“盧鵬宇,你是遇到什么難題了嗎?”
“切缸改造項目中膨脹節管道安裝焊接至關重要,機組運行過程中供熱管道受高溫蒸汽影響會發生熱膨脹,會在軸向發生竄動,位于拐點處的膨脹節無法處于水平狀態,長時間的塑性形變會造成膨脹節破損,影響機組的正常運轉,王統哥,怎么才能抵消熱膨脹的影響呢?”盧鵬宇問道。
“目前13軸、14軸是滑動限位,15軸支點處于死點狀態無法移動,咱們可以將膨脹節西側的12軸支撐點在安裝過程中進行冷拉處理,冷拉7公分之后焊接,讓膨脹節在冷態處于傾斜狀態就可以抵消熱膨脹的影響,保障膨脹節的安全穩定。”王統分析道。
“好的,王統哥,我們參考其他機組改造經驗和數據計算一下這個施工方案是否合理。”盧鵬宇和相關人員迅速投入到研究計算工作中,眾人在結束首遍計算之后再次進行核實檢查。
“王統哥,經仔細計算得知此施工方案非常合理,可以執行!”盧鵬宇興沖沖地說道。
“收到,馬上開始準備工作,然后進行管道冷拉處理。”檢修人員得到指令后立即制定詳細施工方案,關鍵是使用手拉葫蘆對管道進行冷拉、焊接處理。經過4小時的不懈努力,大家終于完成膨脹節管道安裝,并達到預期目標,消除了管道熱膨脹對膨脹節的影響,成功將安全隱患扼殺在搖籃內。
切缸改造項目中膨脹節管道安裝焊接的順利進行,為5號機組供熱改造項目有序推進奠定重要基礎。